(一)基本情况
1.装置及单元简介
甲苯氧化装置是以甲苯为原料生产苯甲酸的装置,于2015年建成并投产,一期两套装置,生产能力为=100000t/a,经过扩产后为一期四套装置,其总生产能力达到2x100000t/a。主要工艺流程是甲苯在反应器中维持一定的液位,然后通入压缩空气,在催化剂的作用下进行氧化反应,氧化反应属于放热反应,会释放大量的热量,温度和压力过高均会触发联锁。反应后的尾气通过四级冷凝器、四级分相器后进入环保回收装置。尾气中除甲苯外还带有少量在常温下易结晶的苯甲酸,第四级冷凝器工况温度为13℃;装置压力通过调节四级分相器(PT-01125B)压力来实现,四级分相器工作压力为0.73MPa,每一级分相器上均设有压力远传测点。
2.回路及仪表简介
四级分相器(PT-01125B)压力测量范围为0~1.6MPa,介质为甲苯、水、苯、苯甲酸等混合物,工作温度为13.2℃;工作压力为0.73MPa;压力变送器为WX3000系列,插入式法兰连接,连接规格为DN80,插入深度为150mm,高高报警点压力为0.75MPa;调节阀测点名称位号为PV-01125B,阀门常用开度为64%左右。
(二)故障描述及处理过程
1.故障现象及描述
2021年7月13日11时,因工艺需要对B氧化装置增加风量,由8000Nm³/h增加到8500Nm³/h,13时操作人员发现反应装置液位缓慢下降,压力逐渐升高,进行相关补救操作后,现象没有显著改善。13时14分与四个分相器相连的下级分层槽出料流量迅速上升,直至超出流量计量程值,四级分相器(PT-01125B)压力报警(压力值为0.74MPa)。此时操作人员将流程图切换到“B装置尾气处理”画面(图1-21),发现四级分相器压力调节阀(PV-01125B)处于“手动”状态。PT-01125B现场安装位置如图1-22所示。
2.故障影响范围
造成工艺参数失调,影响产品品质,引发联锁装置停车,甚至造成安全事故。
3.仪表及系统处理过程
操作人员在发现系统不正常后,减小装置进风量,将四级分相器压力调节阀(PV-01125B)投入“自动”,13时37分工艺系统恢复正常。查找报警记录发现,2021年7月13日03时45分30秒PT-01125B有一条故障报警记录(图1-23),查找此时间点的历史趋势(图1-24),将趋势放大到2分钟/页,PT-01125B有3s的时间“掉零”,系统提示信号故障,导致 PV-01125B由“自动”掉到了“手动”,阀位保持故障前位置63.4%,此时工艺正好处于平衡状态,而阀门的常用开度也是在64%左右,这就是工艺系统在压力调节失效的情况下还能正常生产近9个小时的原因。更换压力变送器主电路板,观察近一个月没有再出现此类故障。
(三)故障原因分析
1.主要原因
本期项目共使用WX3000系列压力(差压)变送器近50台,在投产半年左右时间后开始出现“莫名其妙”的联锁,检查过程中发现出问题的压力变送器都出现信号“掉零”的故障,当时对相关回路的浪涌保护器、安全栅甚至DCS模块进行了更换,但是问题并没有得到解决;所使用的信号电缆均符合要求,并可靠接地,还进行了绝缘和接地电阻测试,结果也符合要求,于是怀疑是现场压力变送器故障造成的。出现问题的压力变送器达到了近20台,因生产需要将现场关键联锁控制回路的8台压力(差压)变送器更换为其他品牌的仪表,信号故障问题得到解决。持续观察现场故障压力变送器,有些现场压力变送器显示屏上会不定时出现“重启”的界面,同时出现DCS数据“掉零”(图1-25),数据故障报警,检查发现压力变送器内部设置参数没有被篡改,因此可以确定现场压力变送器是造成信号“掉零”故障的主要原因。将现场压力变送器寄回厂家测试,反馈是主电路板故障,更换了剩余10多台压力(差压)变送器主电路板后,压力变送器显示稳定没有出现数据“掉零”故障。此后几年也有些压力变送器出现数据“掉零”故障,通过更换主电路板都可以解决。对压力变送器现场环境进行了分析,生产现场大多管道设备都有保温汽,环境温度夏天最高不超过45℃,涉及的压力变送器1~4楼、室内室外都有,不具有共性;但是装置现场环境复杂,高温、潮湿、震动等工况会加速电子电路的老化,缩短其寿命,增加其不稳定性,造成压力变送器各种电路问题而产生故障。现场压力变送器质量存在缺陷是本次故障的主要原因。
2.管理原因
有三个工段在氧化操作室中操作,虽然对每个工段的报警声音进行了区分,但是工艺要求的报警点设置太多,每个测点都有两级甚至三级报警,对报警声音极易混淆。在“操作”界面流程图中,所操作的压力调节阀处于“手动”时图标PV-01125B旁边会显示字母“M”,处于“自动”时会显示字母“A”,而操作人员忽略了此次压力故障其实已经产生了报警记录,只不过“淹没”在众多报警中,操作人员也进行了习惯性的消音,压力显示故障时间只有3s,以2小时/页的历史趋势是看不到的。根据国际标准IEC 62682-2014《过程工业报警系统管理》规定,每小时超过12条报警,对于操作人员不可接受,2小时1页属于“报警洪水”或“报警泛滥”。“报警泛滥”使操作人员不堪忍受或忽视报警的处理是本次故障产生的管理原因。压力调节阀切回“自动”DCS画面如图1-26所示。
(四)防范措施及改进建议
(1)对于关键工艺点可选择可靠性较高的仪表,特别是对于选择插入式法兰的仪表,因与设备相连的根部没有阀门,一旦发生故障,在不停工的情况下几乎无法更换。
(2)与工艺、安全技术部门共同研究,设置合适的报警分级和报警管理。
(3)完善操作规程,对报警参数追查到底并检查相关调节、联锁回路是否处于正常状态。
(4)与工艺技术部门研究能否改变仪表选型,如采用平法兰加装根部阀门。
注:本文摘自仪表圈编辑的《仪表问答》,感谢仪表圈的团队!